項(xiàng)目簡介
為了提高煤礦生產(chǎn),通常采用大量通風(fēng)來排放煤礦瓦斯(稱為礦井乏風(fēng),Ventilation Air Methane,簡稱VAM)。礦井乏風(fēng)中的甲烷濃度非常低(一般小于1%),濃度波動(dòng)范圍大,直接作為主燃料使用受到了限制,幾乎所有的煤礦沒有嘗試回收和處理礦井乏風(fēng)中的甲烷,而直接將其排放到大氣之中,對(duì)大氣環(huán)境造成了嚴(yán)重的污染問題。
針對(duì)煤礦乏風(fēng)風(fēng)量巨大、煤礦乏風(fēng)中的瓦斯?jié)舛确浅5汀⒎︼L(fēng)量、瓦斯?jié)舛炔▌?dòng)范圍大的特點(diǎn),研發(fā)了煤礦乏風(fēng)瓦斯利用技術(shù),研制了立式乏風(fēng)熱逆流氧化裝置用以治理和利用礦井乏風(fēng)瓦斯,減少因煤礦生產(chǎn)帶來的甲烷溫室氣體排放,同時(shí)回收礦井乏風(fēng)中的能量并加以利用。
我國對(duì)煤礦乏風(fēng)瓦斯利用技術(shù)的研究起步較晚,近年來,國內(nèi)多個(gè)高等院校對(duì)乏風(fēng)瓦斯催化氧化、熱逆流氧化的機(jī)理進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室研究,還沒有開發(fā)出能夠真正示范運(yùn)行的工業(yè)樣機(jī)。
2007年,淄博淄柴新能源有限公司與高等院校合作,共同研發(fā)立式乏風(fēng)瓦斯熱逆流氧化裝置。雙方共同研制的40000m3/h立式乏風(fēng)熱逆流氧化裝置于2009年上半年在工廠進(jìn)行模擬乏風(fēng)運(yùn)行試驗(yàn)。該項(xiàng)目2009年12月通過山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)組織的鑒定驗(yàn)收。
2010年,40000m3/h乏風(fēng)氧化裝置在煤礦進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)并示范運(yùn)行。
我公司還承擔(dān)了國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)重點(diǎn)項(xiàng)目“煤礦乏風(fēng)瓦斯分離與氧化利用關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備開發(fā)”,按照項(xiàng)目計(jì)劃,研制了60000m3/h立式乏風(fēng)氧化裝置。
煤礦乏風(fēng)瓦斯熱逆流氧化裝置基本原理
乏風(fēng)瓦斯熱逆流氧化裝置主要由氧化裝置本體、氣體進(jìn)出口分配系統(tǒng)、加熱起動(dòng)系統(tǒng)、乏風(fēng)換向系統(tǒng)、實(shí)時(shí)測控系統(tǒng)五大部分組成。
外部熱源(燃燒器)將熱交換介質(zhì)固體氧化床加熱到甲烷氧化溫度,將礦井的通風(fēng)瓦斯引入氧化裝置,與裝置內(nèi)的熱交換介質(zhì)在反應(yīng)區(qū)進(jìn)行熱交換,氣體受熱達(dá)到瓦斯燃燒所需溫度,發(fā)生氧化反應(yīng)(燃燒),放出熱量。氧化反應(yīng)自維持后,停掉外部加熱。一個(gè)循環(huán)包括兩次風(fēng)流換向,由控制系統(tǒng)自動(dòng)控制換向時(shí)間等參數(shù)。
主要技術(shù)參數(shù)
穩(wěn)定運(yùn)行的瓦斯?jié)舛确秶?.3%~2.0%;
甲烷氧化率≥97%;
能夠產(chǎn)生過熱蒸汽,過熱蒸汽的壓力≥2.5MPa,溫度≥400℃,壓力和溫度波動(dòng)幅±5%;
進(jìn)出口氣體阻力損失≤4000Pa。
淄柴煤礦乏風(fēng)瓦斯熱逆流氧化裝置主要技術(shù)特點(diǎn)
采用立式結(jié)構(gòu),避免了因自然對(duì)流帶來的溫度分布不均勻問題。
不使用催化劑,避免了因礦井乏風(fēng)中含有硫化氫引起的催化劑中毒問題。
多種蜂窩陶瓷組合氧化床結(jié)構(gòu),以提高乏風(fēng)瓦斯氧化效率,保障氧化裝置穩(wěn)定運(yùn)行,并降低氣體流動(dòng)阻力,延長氧化裝置使用壽命。
采用氣體進(jìn)出口分配技術(shù),利用導(dǎo)流器調(diào)節(jié)各處進(jìn)出氧化床的氣體流量,以保證乏風(fēng)均勻地進(jìn)入氧化床。
外部熱源選用燃燒器的方式,與傳統(tǒng)的電加熱相比,可節(jié)約大量電能。
利用恒溫的高溫?zé)嵩磁c換熱器換熱來生產(chǎn)過熱蒸汽,從而避免了過熱蒸汽參數(shù)的波動(dòng),提高蒸汽質(zhì)量。
高可靠性計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),將裝置的各子系統(tǒng)集中控制,進(jìn)行系統(tǒng)性協(xié)調(diào),保證熱逆流氧化裝置安全正常運(yùn)行。
經(jīng)濟(jì)效益分析
乏風(fēng)瓦斯發(fā)生氧化反應(yīng),將CH4轉(zhuǎn)化為C02,減少溫室氣體的排放,可申請(qǐng)CDM項(xiàng)目,帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益;反應(yīng)產(chǎn)生的熱量可用于取暖或發(fā)電,也將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益。
舉例:假設(shè)礦井乏風(fēng)甲烷濃度為0.8%,流量為8萬m3/h,投資約1100萬,年處理礦井乏風(fēng)70080萬m3,,每年溫室氣體減排80000t C02當(dāng)量,年回收熱量149666.4 GJ,年發(fā)電約1000萬度。
根據(jù)《京都議定書》,甲烷碳匯貿(mào)易(CDM)在2008年開始實(shí)施,若申請(qǐng)到CDM項(xiàng)目,按15美元/tC02計(jì)算,僅碳匯指標(biāo)收入,每年可達(dá)120萬美元。
項(xiàng)目簡介
為了提高煤礦生產(chǎn),通常采用大量通風(fēng)來排放煤礦瓦斯(稱為礦井乏風(fēng),Ventilation Air Methane,簡稱VAM)。礦井乏風(fēng)中的甲烷濃度非常低(一般小于1%),濃度波動(dòng)范圍大,直接作為主燃料使用受到了限制,幾乎所有的煤礦沒有嘗試回收和處理礦井乏風(fēng)中的甲烷,而直接將其排放到大氣之中,對(duì)大氣環(huán)境造成了嚴(yán)重的污染問題。
針對(duì)煤礦乏風(fēng)風(fēng)量巨大、煤礦乏風(fēng)中的瓦斯?jié)舛确浅5汀⒎︼L(fēng)量、瓦斯?jié)舛炔▌?dòng)范圍大的特點(diǎn),研發(fā)了煤礦乏風(fēng)瓦斯利用技術(shù),研制了立式乏風(fēng)熱逆流氧化裝置用以治理和利用礦井乏風(fēng)瓦斯,減少因煤礦生產(chǎn)帶來的甲烷溫室氣體排放,同時(shí)回收礦井乏風(fēng)中的能量并加以利用。
我國對(duì)煤礦乏風(fēng)瓦斯利用技術(shù)的研究起步較晚,近年來,國內(nèi)多個(gè)高等院校對(duì)乏風(fēng)瓦斯催化氧化、熱逆流氧化的機(jī)理進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室研究,還沒有開發(fā)出能夠真正示范運(yùn)行的工業(yè)樣機(jī)。
2007年,淄博淄柴新能源有限公司與高等院校合作,共同研發(fā)立式乏風(fēng)瓦斯熱逆流氧化裝置。雙方共同研制的40000m3/h立式乏風(fēng)熱逆流氧化裝置于2009年上半年在工廠進(jìn)行模擬乏風(fēng)運(yùn)行試驗(yàn)。該項(xiàng)目2009年12月通過山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)組織的鑒定驗(yàn)收。
2010年,40000m3/h乏風(fēng)氧化裝置在煤礦進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)并示范運(yùn)行。
我公司還承擔(dān)了國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)重點(diǎn)項(xiàng)目“煤礦乏風(fēng)瓦斯分離與氧化利用關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備開發(fā)”,按照項(xiàng)目計(jì)劃,研制了60000m3/h立式乏風(fēng)氧化裝置。
煤礦乏風(fēng)瓦斯熱逆流氧化裝置基本原理
乏風(fēng)瓦斯熱逆流氧化裝置主要由氧化裝置本體、氣體進(jìn)出口分配系統(tǒng)、加熱起動(dòng)系統(tǒng)、乏風(fēng)換向系統(tǒng)、實(shí)時(shí)測控系統(tǒng)五大部分組成。
外部熱源(燃燒器)將熱交換介質(zhì)固體氧化床加熱到甲烷氧化溫度,將礦井的通風(fēng)瓦斯引入氧化裝置,與裝置內(nèi)的熱交換介質(zhì)在反應(yīng)區(qū)進(jìn)行熱交換,氣體受熱達(dá)到瓦斯燃燒所需溫度,發(fā)生氧化反應(yīng)(燃燒),放出熱量。氧化反應(yīng)自維持后,停掉外部加熱。一個(gè)循環(huán)包括兩次風(fēng)流換向,由控制系統(tǒng)自動(dòng)控制換向時(shí)間等參數(shù)。
主要技術(shù)參數(shù)
穩(wěn)定運(yùn)行的瓦斯?jié)舛确秶?.3%~2.0%;
甲烷氧化率≥97%;
能夠產(chǎn)生過熱蒸汽,過熱蒸汽的壓力≥2.5MPa,溫度≥400℃,壓力和溫度波動(dòng)幅±5%;
進(jìn)出口氣體阻力損失≤4000Pa。
淄柴煤礦乏風(fēng)瓦斯熱逆流氧化裝置主要技術(shù)特點(diǎn)
采用立式結(jié)構(gòu),避免了因自然對(duì)流帶來的溫度分布不均勻問題。
不使用催化劑,避免了因礦井乏風(fēng)中含有硫化氫引起的催化劑中毒問題。
多種蜂窩陶瓷組合氧化床結(jié)構(gòu),以提高乏風(fēng)瓦斯氧化效率,保障氧化裝置穩(wěn)定運(yùn)行,并降低氣體流動(dòng)阻力,延長氧化裝置使用壽命。
采用氣體進(jìn)出口分配技術(shù),利用導(dǎo)流器調(diào)節(jié)各處進(jìn)出氧化床的氣體流量,以保證乏風(fēng)均勻地進(jìn)入氧化床。
外部熱源選用燃燒器的方式,與傳統(tǒng)的電加熱相比,可節(jié)約大量電能。
利用恒溫的高溫?zé)嵩磁c換熱器換熱來生產(chǎn)過熱蒸汽,從而避免了過熱蒸汽參數(shù)的波動(dòng),提高蒸汽質(zhì)量。
高可靠性計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),將裝置的各子系統(tǒng)集中控制,進(jìn)行系統(tǒng)性協(xié)調(diào),保證熱逆流氧化裝置安全正常運(yùn)行。
經(jīng)濟(jì)效益分析
乏風(fēng)瓦斯發(fā)生氧化反應(yīng),將CH4轉(zhuǎn)化為C02,減少溫室氣體的排放,可申請(qǐng)CDM項(xiàng)目,帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益;反應(yīng)產(chǎn)生的熱量可用于取暖或發(fā)電,也將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益。
舉例:假設(shè)礦井乏風(fēng)甲烷濃度為0.8%,流量為8萬m3/h,投資約1100萬,年處理礦井乏風(fēng)70080萬m3,,每年溫室氣體減排80000t C02當(dāng)量,年回收熱量149666.4 GJ,年發(fā)電約1000萬度。
根據(jù)《京都議定書》,甲烷碳匯貿(mào)易(CDM)在2008年開始實(shí)施,若申請(qǐng)到CDM項(xiàng)目,按15美元/tC02計(jì)算,僅碳匯指標(biāo)收入,每年可達(dá)120萬美元。